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      內螺旋滾道銑削加工自制刀具的探討


      信息來源:   責任編輯:gaoyuan4332068   
        摘 要:介紹我公司內螺旋滾道加工自制刀具的設計、改進和使用過程。討論針對特殊零件的機加工涉及的自制刀具的應用和推廣。

      湖北飛寧方向機有限責任公司系汽車轉向器專業生產廠家,主導產品為液壓助力循環球轉向器和機械式循環球轉向器,年產能在20萬臺以上。“飛寧”牌轉向器在行業內具有很大的知名度和市場占有率。

        一、問題的提出

      螺桿螺母副為轉向器總成中最為重要的部件之一,其中轉向齒條和螺桿軸兩種零件的關鍵結構就是螺旋滾道。螺旋滾道加工是機加工行業中公認比較困難的工序之一,而內螺旋滾道的加工就顯得更為困難.我公司涉及內螺旋滾道加工的產品數量非常多,主要表現為多種螺距、多種中徑。我公司通常工序安排為:滾道拉刀拉削----粗磨滾道保證形狀和中徑----精磨滾道.滾道加工占據了總工序生產周期的五成以上。并且,滾道拉刀的使用成本也較高,使用要求也非常嚴格,這些均成為產能提升的短板,不適應提高生產率、降低生產成本的發展戰略要求。

      螺旋滾道由兩段偏心圓弧組成,滾道底孔最小的僅有φ29,有多種螺距(螺距t=11、10、9.525、…),滾道加工時存在斷續切削。我公司原生產工藝采用專用螺旋拉刀拉削加工,單件消耗工時4分鐘。螺旋拉刀自身就是一種比較復雜且昂貴的專用刀具,使用時對冷卻環境、工裝調校精度、機床導軌精度、刀具自身刃磨等要求均非常高,并且

      隨著刀具自身的使用磨損,零件尺寸也隨之變化。不得不通過粗磨工序來保證尺寸和修正滾道形狀.這些直接導致生產成本非常高,不利于提高生產效率。

        二、初步方案

      為了推動公司產能提升,我考慮采用其他高效率加工。首先想到用玉米齒螺旋銑刀加工內螺旋滾道.但經于相關刀具工程師探討,結合零件自身結構特點,針對玉米齒螺旋銑刀不適應多螺距、成本高等特點。最后決定自行開發刀具采用銑削螺紋的加工工藝方案。在各方經驗的整合下,結合產品螺旋滾道大螺距、復雜截面形狀的特點,借鑒外螺旋滾道的加工現狀,我用YT15硬質合金刀片制作成成型刀片,將四片刀體焊接到刀桿上再進行刃磨修正。試用時取切削速度υ=65m/min,刀具轉速ν刀 = 800n/min,工件轉速ν工 = 32n/min.調整好設備開始試加工。銑削一件耗時3.5分鐘,稍快于拉削工藝消耗工時。銑削后滾道表面粗糙度Ra6.3μm。滾道70mm內中徑誤差達到0.08mm,但可以接受。經連續加工10件后發現刀片頂刃后角開始磨損,工件螺旋滾道出現振紋。連續加工40件后刀片頂刃后角嚴重磨損出現扎刀嘶叫聲,便停止試驗。
       
        三、方案的進一步優化

      經過分析,發現有如下因素影響刀具的耐用度:①內螺旋滾道中徑偏小,僅有φ30;②因為零件自身結構,刀具存在斷續切削;③切削深度太大,達3.5mm;④刀桿材料選型不合理,結構剛度不夠; ⑤自制成型刀片的幾何精度存在較大誤差。針對眾多不利因素,我決定將刀片材料由YT15硬質合金改為高速鋼HSS材料, 并將刀桿設計成整體式錐度結構以提高刀體剛度,修改刀頭相關參數,提供刀具圖紙由專業刀具廠家外協生產,由刀具廠家保證切削刃形狀及精度。很快刀具廠家送來兩件合格刀具,刀具單件報價110元。

      第二輪試用時, 借鑒刀具廠家建議修改切削參數,取切削速度υ=37m/min,刀具轉速ν刀 = 400n/min,工件轉速ν工 = 20n/min.采用3-5%乳化液進行冷卻。連續加工30件后,刀具開始出現磨損.再一次停止試驗。刃磨刀具后針對情況再調整切削參數:切削速度為υ=25m/min,刀具轉速ν刀 = 250n/min,工件轉速ν工 = 24n/min。 考慮到一次吃刀深度太大,決定分兩次進給,第一刀吃刀深度為2.5mm,第二刀為1-1.5mm。再一次試加工, 滾道表面粗糙度可達到Ra3.2-Ra6.3μm,滾道前后中徑誤差在0.05mm范圍內.單件生產工時約4分鐘,與拉削工藝單件耗時持平.連續加工80件后才出現頂刃后角磨損.試驗證明,改進效果非常明顯,采取辦法非常對路。

      將實際試用情況與刀具生產廠家進行溝通, 決定再一次對刀具相關參數進行改進:將頂刃后角由原來6°加大到8°,將前角調小到4°。再次試用后效果非常明顯,連續加工100-150件刀具才需刃磨修整。班產量略高于拉削加工,可以定型生產。經批量制造刀具,刀具單件成本降到了80元。

        四、效果比較

      此銑削工藝的使用,經過9個月的正常生產驗證,生產一線反映較好,得到了車間領導和工人的好評。經調查統計,針對此工序的工藝創新,使車間在產量提升、節能降耗方面得到很多實惠,主要有如下優點:

        1、自制銑刀銑滾道較拉刀拉削節約了刀具成本,核算到單件零件上可使成本降低18%;

        2、 完全可以統一零件滾道中徑尺寸,避免了以前因拉刀磨損存在各種不同尺寸的混亂局面;

        3、 同一種銑刀可以適用各種不同螺距、不同中徑的零件加工,舍棄了不同產品需多種拉刀加工的局面;

        4、由于銑削滾道質量和尺寸的保證,取消了滾道粗磨工序,大大縮短了生產周期,節約了設備人員等資源。更直接地提升了產能。

        五、前景展望

      考慮到整體式刀具使用后刀柄部分隨之丟棄浪費了一定的成本,經于刀具廠家進一步溝通,準備下一步將整體式HSS銑刀改為如圖7所示的刀盤結構,使用定位鍵定位, M6螺釘夾緊,制作成分體式結構。刀具磨損后僅修磨小刀盤,刀桿完整無缺。這樣可以更進一步節約刀具成本和減少換刀時間。 考慮到分體式刀具的整體剛度,采用不同內孔(滾道中徑不同)制作對應桿徑系列的刀桿來解決。
        銑削工藝在滾道類產品上成功使用后,我準備下一步將此工藝推廣到公司其他類產品加工上,如:接頭內螺紋的加工,迷宮型密封槽的加工等。為飛寧公司“工藝創新,提升產品質量”作出更大的貢獻!

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